突破“卡脖子”技术!国内首个熔盐动态腐蚀试验平台完成关键调试
2026-06-02 17:35:22 作者:腐蚀与防护 来源:腐蚀与防护 分享至:

 

2026年春季,由中广核苏州热工院承担的“熔盐动回路腐蚀试验”工作全面启动。为保障项目落地见效,该院科研创新中心战新产业研发团队奔赴成都试验现场,全力推进台架验收、冷态及热态全流程调试工作。相较于原定3个月的调试周期,项目团队通过高效统筹、精准攻坚,极致压缩工期,仅用1个月就高标准完成全部关键调试任务,彰显了硬核科研效率。
据了解,该试验台架是目前国内唯一可模拟真实运行工况,开展熔盐强迫循环回路腐蚀试验的专业核心装置。长期以来,国内光热储能行业多聚焦于熔盐静态腐蚀研究,针对电站实际运行中的熔盐动态腐蚀研究存在明显短板。中广核苏州热工院正高级工程师王水勇表示,熔盐作为光热发电的核心传储热介质,其动态腐蚀问题是直接制约光热电站设备服役寿命的关键瓶颈。同时,国内相关核心动态腐蚀试验数据极度稀缺,已然成为阻碍光热储能技术规模化、产业化落地的“硬骨头”。在此行业背景下,该试验平台的建成投用,精准破解了熔盐储能技术核心痛点,补齐了行业技术研究短板。

本次调试工作面临工期紧、任务重、技术难度大的多重压力,全程历经多项核心技术挑战,项目团队逐一攻坚克难、突破壁垒。调试工作初期,设备测控系统频繁出现故障,成为阻碍项目推进的首要难题。为快速破解问题,团队采用线上线下联动研判的方式,开展多轮深度技术研讨,逐点校验设备各项参数,持续对测控系统进行优化迭代,顺利排查并解决系统各类故障问题。
在测控系统问题解决、调试工作稳步推进的过程中,新的技术难题再度出现,系统流量紊乱、管道堵塞等问题,严重影响了试验工况的稳定性。面对突发问题,现场团队第一时间启动应急处置机制,快速调配人力开展全面隐患排查、管道拆解疏通与设备清理工作,高效排除全部设备故障,让试验调试工作迅速回归正轨。而在整体技术攻坚阶段,为攻克多流速动态腐蚀试验段优化设计、国产熔盐泵阀可靠性提升等核心技术难题,团队累计组织数十次技术论证会,完成十余轮方案迭代优化,最终成功突破多项关键技术壁垒。

目前,这座完全自主搭建的高温熔盐腐蚀动回路试验平台,已形成成熟且领先的试验检测能力。其采集的试验数据能够精准还原各类材料在光热电站实际运行工况下的腐蚀状态,相当于为光热电站设备选材、质量核验出具了权威专业的“体检报告”,能够有效保障清洁电力稳定并网运行,筑牢新能源电力供应的安全防线。

技术突破赋能产业发展,该平台的成功调试与投用,不仅扫清了江苏地区光热、储能项目落地的核心技术障碍,更为长三角区域绿色低碳产业集聚发展、能源结构转型升级筑牢了坚实的技术根基,成为区域低碳高质量发展的重要“稳定器”。

未来,中广核苏州热工院团队将持续深耕光热储能核心领域,依托自研的先进试验平台持续开展技术攻坚与创新迭代,不断完善熔盐储能技术体系、补齐行业数据短板,以自主核心技术创新助力新型电力系统建设,全方位赋能全国能源绿色转型高质量发展。

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